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江蘇某紡織廠由于應用活塞式空壓機穩(wěn)定性差,產(chǎn)氣清潔度不高,導致產(chǎn)品品質難以達到理想效guo,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1空氣品質差,出絲效guo不理想
由于活塞機的空氣清潔度不高,網(wǎng)絡噴嘴堵塞情況頻頻發(fā)生,清洗一不及時,就造成輕網(wǎng)、漏網(wǎng)等各種網(wǎng)絡不良現(xiàn)象,由此造成的浪費也觸目驚心。雖然加強了質檢,但仍無法完quan避免網(wǎng)絡不良的絲流入下游織造客戶手中,客戶對于質量問題的反饋時有發(fā)生。
2機器穩(wěn)定性差,停機情況頻發(fā)
由于多臺設備并入同一個管網(wǎng)供氣,其中一臺出現(xiàn)故障停機,常難以被發(fā)現(xiàn),從而導致整體氣壓下降,使得全部絲品受到影響,經(jīng)濟損失較大。
3能耗高,產(chǎn)出效率低
該廠用氣量為90.14立方/分鐘,耗電量為424.87KW/H,整體輸入比功率為4.71kw/(m3/min),比一般低壓螺桿機4.2kw/(m3/min)的輸入比功率,高了起碼0.51kw/(m3/min)。如果換算成金額,可是一筆不小的數(shù)目。
4噪音大,居民投訴不斷
由于5臺空壓機同時運行,機器本身的噪音大震動強烈,影響了周邊環(huán)境,經(jīng)常被附近居民投訴,雖然進行了隔音改造,但是效guo甚微。
改造方案
本次改造采用的是鈦靈特小型全無油離心式空壓機,裝機功率335KW,供氣壓力3公斤,排氣量93立方每分鐘,以1臺替換原有5臺活塞式空壓機。
原有的壓力控制方式,需要在每臺活塞式空壓機上調(diào)節(jié)變頻器的頻率從而改變供氣壓力。離心機采用進氣導葉閥智能恒壓供氣,免去人工調(diào)節(jié)壓力的麻煩。
效益分析
1.經(jīng)濟效益顯著
下面利用實測的各項數(shù)據(jù)給大家進行對比分析。
原活塞機機運行比功率:
424.87kW÷90.14m3/min=4.71kW/(m3/min);
現(xiàn)離心機運行比功率:
295kW÷90.14m3/min=3.27kW/(m3/min);
以每年運行8000小時,江蘇省工業(yè)用電價0.75元每度來計算424.87kW-295kW=129.87kW,每小時節(jié)約129.87kW,129.87kW*8000小時*0.75元=77.92萬元。
2.產(chǎn)品品質提高顯著
因為是采用的是全無油的壓縮機,在運行后,小編進行了多次回訪和調(diào)研,從質檢處了解到,目前的產(chǎn)品從原來的每天的漏網(wǎng)不斷,到現(xiàn)在漏網(wǎng)率為基本為0,極大的減少了浪費,同時使得絲品得到了提高和保證,織造客戶不再因漏網(wǎng)問題而進行投訴。而困擾周邊的噪音問題,也得到了有效解決。